广告招募

当前位置:亚洲制造网 > 技术中心 > 所有分类

五轴加工中心和五轴钻攻中心误差补偿系统开发与实验

2025年08月08日 15:43:11      来源:东莞市宇匠数控设备有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:12

分享:

本文摘要:

 实验步骤为了验证本研究设计的综合误差实时补偿系统的应用效果,本研究以五轴加工中心和五轴钻攻中心作为实验对象,开展了综合误差补偿实验。该实验中仅考虑机床移动轴的定位热误差,使机床在X、Y、Z方向上的3个移动轴模拟工件加工过程,通过快速移动产生热量,并对热变形误差进行补偿,判断补偿效果。具体步骤如下:在主轴刀柄上安装标准芯棒,分别在X、Y、Z方向上布置1台位移传感器,用于测量芯棒端面相对于工作台的位移误差。固定位移传感器,运行一段时间后芯棒返回初始位置,测量不同温度下芯棒位移变化。启动数控机床,运行2小时,测得13组误差数据;然后关停机床,等到冷却后,先打开误差补偿系统,然后运行数控起床,运行2小时,测得13组补偿后的误差数据。最后统计并对比所得数据[5]。2.2 实验结果五轴加工中心和五轴钻攻中心热误差补偿前后X向上的数据见图4。图4X向热误差测量数据补偿前,该系统在X向上的热误差值为17.0mm(取值),平均误差为10.37 mm。补偿后,该系统在X向上的热误差值为6.1 mm,平均误差为3.89 mm。对比可以发现,使用本研究设计的综合误差补偿系统后,五轴数控机床在X向的热误差有明显减小,对提高工件的加工精度有积极帮助。五轴数控机床热误差补偿前后Y向上的数据见图5。图5 Y向热误差测量数据补偿前,该系统在Y向上的热误差值为16.6mm,平均误差为10.88 mm。补偿后,该系统在Y向上的热误差值为4.8 mm,平均误差为3.57 mm。对比可以发现,使用本研究设计的综合误差补偿系统后,五轴数控机床在Y向上的热误差有明显减小,对提高工件的加工精度有积极帮助。五轴数控机床热误差补偿前后Z向上的数据见图6。图6Z向热误差测量数据补偿前,该系统在Z向上的热误差值为22.762mm,平均误差为12.60 mm。补偿后,该系统在Z向上的热误差值为3.5mm,平均误差为2.62mm。对比可以发现,使用本研究设计的综合误差补偿系统后,五轴数控机床在Z向上的热误差有明显减小,对提高工件的加工精度有积极帮助。

宇匠数控 备注:为保证文章的完整度,本文核心内容由PDF格式显示,如未有显示请刷新或转换浏览器尝试,手机浏览可能无法正常使用!

版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:亚洲制造网"的所有作品,版权均属于亚洲制造网,转载请必须注明亚洲制造网。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。