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腈纶湿法纺丝中凝固浴浓度的控制

2023年03月19日 15:18:21      来源:上海京度电子科技有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:12

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腈纶湿法纺丝中凝固浴浓度的控制

在腈纶湿法纺丝中,凝固浴浓度稳定直接影响纺丝成形的好坏,而纺丝成形直接关系到生产的平稳性与成品丝束的质量。本文主要浅析了凝固浴浓度稳定的重要性,讲述实际生产中凝固浴浓度控制的两种方法,手动密度检测法和MPR E-Scan在线浓度仪控制法,并对两种控制方法的优缺点进行对比。

 

凝固浴浓度控制在腈纶湿法纺丝中的重要性腈纶全称为聚丙烯腈纤维,是由聚丙烯腈或85% 以上的丙烯腈和其他第二、第三单体的共聚物纺制的纤维,腈纶工艺按纺丝成形方式可分为干法纺丝和湿法纺丝两种,其中湿法纺丝的成形是靠纺丝原液浸入凝固浴中,纺丝原液中的溶剂NaSCN(腈纶湿法纺丝所用溶剂还有DMFDMACDMSO、丙酮等,本文以NaSCN 为例)与低浓度NaSCN 溶液即凝固浴进行双扩散,使得喷出的纺丝原液中聚丙烯腈浓度达到≥ 63% 的成形条件。

 

根据双扩散原理,纺丝原液在纺丝成形时主要发生三种变化:一,形态的改变,从液态粘弹状态冻胶体;二、组成的改变,聚合物浓度变大;三、热力学参数的变化,释放热能,温度降低,而影响成形效果的主要因素有:浓度差、温度差、凝固浴流量等。在纺丝原液参数不变,温度差及凝固浴流量,牵伸速度等易于控制的情况下,凝固浴浓度控制的稳定性就直接关系到纺丝成形的好坏,凝固浴浓度过高或过低都不利于纤维成形,凝固浴浓度越高则浓度差越小,双扩散进行的速度变慢,原液三态改变不,纺丝成形不,则初生纤维强度不够,黏度较大,在拉伸过程中初生纤维易出现断丝、并丝、疵点等情况,此类纤维进入后续工序时,易造成缠辊等生产事故和纤维质量强度不足、粉尘较多等质量问题。凝固浴浓度越低则浓度差越大,双扩散进行的速度变快,原液细流的表面形态改变较快,形成一种缺乏弹性而又脆硬的皮层,阻止原液细流中心处双扩散的进行,导致初生纤维皮芯结构不一,有孔洞产生,延伸性变差,拉伸时易断裂产生毛丝,在后续工序中丝束易被拉断造成缠辊等生产事故以及NaSCN清洗不,丝束含NaSCN 较高、延伸性较差、丝束泛白失透等质量问题。由此可见凝固浴浓度控制的稳定与否,直接影响到湿法纺丝生产的平稳运行和zui终产品质量的好坏,所以稳定控制凝固浴浓度,保持浓度差波动较小对腈纶湿法纺丝长周期运行具有重要意义。

 

凝固浴浓度控制的方法与优缺点

凝固浴浓度随着纺丝箱中双扩散的进行,会不断的增高,为保持凝固浴浓度的稳定,需补加水或低浓度NaSCN 溶液进行调节,补加量的大小则根据检测浓度来确定,zui终使得进入纺丝箱系统的凝固浴浓度保持恒定。

检测凝固浴浓度并调节的方法有很多种,安庆腈纶过往使用为手动密度检测再人工调整,现在使用的是MPR E-Scan在线浓度仪检测,并自动跟踪调整。在过往使用的密度法中,正常生产时,操作人员每隔1 2h从纺丝箱中采2个样品,再使用密度计检测样品密度,因为是NaSCN 水溶液浓度和密度在固定温度下成一定的关系,所以通过密度比较,确定浓度偏离情况,再根据偏离情况进行手动调整稀NaSCN 溶液补加量,直至下次检测确定调整情况。这种控制方法存在很多弊端,一、密度计检测密度因人工检测,

且不同人员观测量有一定的偏差,所以精度不够高;二、手动控制调节阀大小来补加,靠经验,属于估计量,不能及时精细的控制补加量;三、每隔12h采一次样进行检测,不能及时反映补加效果,同时操作人员工作量加大;

四,浓度与密度的关系受温度的影响,若温度出现波动,原有密度值不能准确描述当前温度下的浓度,则调节不够准确。

现在使用MPR E-Scan浓度仪浓度检测浓度并自动跟踪调整,是通过专门的细管从凝固浴调整后的位置引一股细流经过MPR E-Scan浓度仪,通过MPR E-Scan浓度仪的折射率检测流经的凝固浴浓度,再通过自动跟踪浓度的自控阀自动调节稀料补加量,确保凝固浴浓度稳定在设定值。MPR E-Scan浓度仪浓度检测相对于手动密度检测有很多优势,一,随时检测浓度并通过自动跟踪的自控阀进行补加量调整,保持浓度在设定值左右,且精度较高;二,浓度是通过折射率进行换算,且MPR E-Scan浓度仪自带温度参数补偿,所以浓度检测的度受温度影响较小;三,能及时反映浓度变化情况,可以通过DCS 系统检查浓度变化趋势,便于生产事故影响因素的分析;四,不需要手动检测,降低操作人员的工作量。MPR E-Scan浓度仪检测浓度有很大优势,但也有相应缺陷:一,凝固浴中有部分杂质,可能附着于镜片表面,影响检测结果;二,MPR E-Scan浓度仪如果损坏,不易被及时发现。针对这些缺陷,安庆石化采取定期检查校正MPR E-Scan浓度仪的办法,及时更换MPR E-Scan浓度仪内去除杂质的机械刷头,且定期对浓度检测的准确性进行化验校正。

两种控制方法的生产数据对比

1和图2分别是在安庆石化腈纶实际生产中,手动密度检测控制(2013 年)和MPR E-Scan在线浓度仪检测控制(2015年)时的化验浓度。通过两组图表对比可以发现,使用MPR E-Scan浓度仪检测控制浓度时,凝固浴浓度波动明显更小,且波动时调整更迅速,这有利于纺丝成形的稳定,长周期连续生产以及纤维质量更易控制。

2013 年凝固浴浓度是通过手动密度检测控制,在这一年内,纺丝共发生1 次因凝固浴浓度控制失控引起的较大生产波动,和多次小的浓度波动,造成6 条生产线不稳,出现大范围缠辊事故甚至部分生产线停车事故,且事故时间段内的丝束强度等多项质量指标不合格等质量问题,造成较大损失。2015 年凝固浴浓度是通过MPR E-Scan在线浓度仪检测控制,全年内,未发生任何1 次凝固浴浓度严重失控现象。

结语

通过实际生产数据对比,可以发现,MPR E-Scan在线浓度仪检测浓度并自动调整的方法很好的控制了凝固浴浓度的稳定性,远优于以往的手动密度方法,从根本上消除了因凝固浴浓度波动造成的生产事故和质量问题,对实际生产具有重大意义。

 

 

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